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某化工廠合成車間氨用截止閥填料壓蓋破裂,有少量的液氨滴漏。維修工徐某遵照車間指令,對氨用截止閥進行填料更換。徐某沒敢大意,首先找來操作工,關閉了氨用截止閥前后兩道閥門;并牽來一根水管澆在閥門填料上,稀釋和吸收氨味,消除氨液釋放出的氨霧;又從廠安全室借來一套防化服和一套過濾式防防毒面具,佩戴整齊后即投入閥門檢修。當他卸掉閥門壓蓋時,閥門填料跟著沖了出來,瞬間一股液氨猛然噴出,并釋放出大片氨霧,包圍了整個檢修作業點,臨近的甲醇崗位和銅洗崗位也籠罩在濃烈的氨味中,情況十分緊急危險。臨近崗位的操作人員和安全環保部的安全員發現險情后,紛紛從各處提前消防、防護器材趕來。有的接通了消防水帶打開了消火栓,大量噴水壓制和稀釋氨霧;有時穿上防化服,戴好防毒面具,沖進氨霧中協助險處理。聞訊后趕到的廠領導協助車間指揮,生產調度抓緊指揮操作人員減量調整生產負荷,關閉遠距離的相關閥門,停止系統加氨,事故很快得到有效控制和妥善處理,并快速更換了氨用截止閥填料,堵住了漏點。一起因嚴重氨泄漏而即將發生的中毒、著火、有可能爆炸的重特大事故避免了。事后該廠總結分析出事故原因如下:
1、合成車間在檢修處理氨用截止閥填料漏點過程中,未制訂周密完整的檢修方案,未制訂和認真落實必要的安全措施,維修工盲目地接受任務,不加思考地就投入檢修。
2、合成車間領導在獲知氨用截止閥填料泄漏后,沒有引起足夠重視,沒有向生產、設備、安全環保部門按程序匯報,自作主張,草率行事,擅自處理。
3、當氨用截止閥填料沖出有大量氨液泄漏時,合成車間組織不力,指揮不統一,手忙腳亂,延誤了事故處置的最佳有效時間。
4、氨用截止閥前后備用閥關不死內漏,合成車間對危險化學品事故處置思想上麻痹重視不夠,安全意識嚴重不足。人員組織不力,只指派一名維修工去處理; 物質準備不充分,現場現找、現領閥門;檢修作業未做到“7個對待”中的“無壓當有壓、無液當有液、無險當有險”對待。
此次氨用截止閥填料泄漏事故,開始時思想重視不夠,繼而處置不當,充分暴露出該車間安全管理“小安則懈”的思想嚴重。領導工作作風浮漂,查改隱患不主動、不細致。全局觀念不強,發現隱患不匯報,自行其事,自作主張。通過此次事故可以看出,安全無小事。整改隱患要從人的思想上抓起,管事要先管人,管人要先管好思想,首先鏟除人思想上的不安全因素,麻痹、僥幸、冒險、蠻干的違章行為才能得以徹底根除。只有這樣,才能保證安全生產。